將焊接準(zhǔn)備好的試樣進(jìn)行爆破試驗,發(fā)現(xiàn)失敗的試驗都是試樣在焊接處發(fā)生斷裂。分析焊接處斷裂的原因為:氬氣保護(hù)不善,造成試樣吸氣,以及焊縫及熱影響區(qū)溫度比較高,冷卻速度快,形成了亞穩(wěn)定組織,影響了焊接強(qiáng)度;聯(lián)接接頭的設(shè)計不合理,管材試樣外套在聯(lián)接接頭上,焊接時只能將試樣平置,而且要用手將試樣轉(zhuǎn)動一周,才能完成焊接,不僅焊接難度大,而且造成了焊接時間的延長,使試樣長時間處在高溫中,加劇了吸氣、品粒長大和產(chǎn)生亞穩(wěn)定組織的程度,使試樣的機(jī)械性能嚴(yán)重惡化,導(dǎo)致試樣在焊接處斷裂。因此須設(shè)法改進(jìn)聯(lián)接接頭,縮短焊接時間,提高氛氣保護(hù)效果。
_試樣焊接時氬氣保護(hù)條件
氬氣保護(hù)效果如何直接影響著焊縫強(qiáng)度。因此對原有的焊接保護(hù)裝置進(jìn)行了改進(jìn)。原有的試樣焊接保護(hù)裝置是將待焊試樣平置在鉆有密集小孔的銅盒上,銅盒中通有氬氣,氬氣從小孔吹出,沖淡試樣周圍的空氣,起到保護(hù)作用。但山于試樣木身對氣流的阻擋作用,導(dǎo)致焊縫處的氛氣保護(hù)效果不理想。改進(jìn)的焊接保護(hù)裝置是通有氬氣的銅管,將待焊試樣置于通氬的銅管中,并且低于管端10mm,使試樣的焊點周圍_充滿氬氣,起到了良好的保護(hù)作用。